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Actualités concernant la Coupe de France de Robotique 2018

On va gagner la Coupe de Robotique, on va la gagner …

… mais pas cette année !

Malgré tout, avec d’aussi bons résultats, ElasticPrincess s’autorise une petite danse pour la CoupeOff! Belle chorégraphie n’est-ce pas ?

2018 aura été une année de belles performances avec une ElasticPrincess au top, qui aura envoyée de nombreuses balles, des supporters en nombre dans les gradins avec leurs oreilles clignotantes et de nombreux points marqués jusqu’au dernier match. Malheureusement ce n’au pas été suffisant pour se qualifier pour les phases finales: explications!

Nous enchaînons sur le Match 5 EsialRobotik vs INSTA UPMC! Du côté orange cette fois-ci, l’abeille atteint sa cible, les 8 balles sont récupérées et lancées avec une bonne trajectoire! Le panneau domotique affiche bien le temps restant du match, c’est encore un beau match. Mais quelques balles tombent au sol… Peut-être la balle de trop ?

A l’issue de ce match, nous nous retrouverons 19ème avec 571points avec 5 matchs joués, 4 victoires et 1 seule défaite ! Nous ne serons pas qualifiés pour les phases finales, à une place près… Il aurait suffit d’une balle bien lancée ou d’une table un peu plus rectangle pour nous permettre d’affronter les plus grands ! Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures!

Les matchs s’enchainent et ElasticPrincess fait une pause méritée

Match 3 et une très belle victoire avec un beau match! Activation du panneau, éclatement des ballons par l’abeille, récupération des 8 balles comme prévu et seulement 1 balle à côté ! C’était magnifique!  C’est donc une victoire 181 à 176 contre Minotaure!

C’est une défaite 45 à 47 contre LPO les Lombards. L’abeille n’est pas partie suite à décalage du robot due à une table pas tout à fait d’équerre. De même seulement la moitié des balles a pu être récupérée. 2 des balles ont été envoyés à côté.

On est homologués ! 2 matchs gagnés!

Nous avons passé avec succès les homologations !

Après une première tentative réussie pour l’homologation statique mais où la détection n’a pas fonctionné nous avons finalement réussi à être homologué en 33ème position à 18h mercredi! Quelques équations de trigonométrie élémentaires ont été nécessaires pour venir à bout des bugs de détection.

L’abeille à également posé quelques problèmes car les dimensions de l’écartement de son chariot qui était trop court… Un petit correctif maison suivi d’une re-impression aux bonnes dimensions et elle roule désormais sans soucis !

2 matchs ont suivi: un premier ce matin contre Unitec UTBM et un second cette après-midi contre GEII Toulon, tous les deux couronnés de succès. Le paramurphy a été adapté pour mieux protéger notre panneau domotique des parasites. Les mouvements de récupération des balles ont été légèrement modifiés pour s’assurer de leur bonne récupération.

Lors des prochains matchs nous afficherons le score et temps restant du match. On travaille encore sur le code !

A demain pour la suite !

Oups! Ca sent le brûlé!

« Oups, ça sent le brûlé ! » Murphy a frappé lundi soir, l’asservissement du robot ne répondant plus et une forte odeur de plastique fondu se répandant dans la cave…

Finalement le problème venait d’une piste grillée sur la carte d’asserv ! Après resoudage et tests précautionneux c’est reparti pour un tour. L’année prochaine nous investirons dans des fusibles.

Ensuite nous avons procédé à quelques ajustements de dernière minute sur le toit du robot afin de pouvoir passer les tubes par dessous.

Les écrans du robot affichent désormais le score et le chrono du match. Par contre nous avons encore quelques difficultés à faire dialoguer les AX12 et l’IA via la liaison série… à suivre

Concernant le panneau domotique il communique avec le robot. Par contre nous devons encore bosser sur le code qui a tendance à être instable si le panneau n’est pas allumé… Si nous n’arrivons pas à afficher le score, nous afficherons le logo du club sur le panneau.

Enfin la bannière des supporters a été peinte ! On va pouvoir nous voir dans les gradins cette année. 

La suite de la pré-coupe: on est homologables !

Journée finalisation de l’asservissement hier et mise à jour des objectifs de l’IA. On a maintenant une jolie princesse qui sait faire un beau calage bordure et qui part à l’aventure marquer ses premiers points ! On est homologables ! Espérant que le tout résiste au voyage à La Roche sur Yon et que Murphy ne fasse pas des siennes !

En ce qui concerne la détection, les 4 détecteurs fonctionnent à merveille … après le changement de la Raspberry dont la moitié des GPIO était défectueuse! Au passage voici une photo de l’élargissement des trous de la carte fait avec la plus grande précaution:

Notre abeille lapin a désormais un double qui nous servira en cas de problème ! De plus des petits bras ont été ajoutés de chaque côtés afin que le robot puisse la propulser sur le ballon. Cela reste à tester, peut-être qu’il faudra encore ajuster la longueur des bras.

Concernant le panneau domotique, nous avons dû lui faire perdre du poids en le trouant en multiples endroits. Espérons maintenant que ça soit suffisant pour l’homologation!

Concernant le problème d’affichage, nous avons ressoudé l’intégralité de la nappe. Lors du rallumage du panneau, l’affichage de l’écran ne fonctionnait toujours pas, la dalle étant seulement à moitié affichée. Nous nous sommes rendus compte qu’il s’agissait en fait de parasites. Un panneau anti-parasite en aluminium a été fabriqué et placé juste derrière l’écran. Désormais tout s’affiche comme prévu ! Il nous reste à régler les problèmes de connexion Bluetooth et le panneau sera prêt!

Avancement pré-coupe – lanceur, panneau domotique, abeille

La coupe approche et on est bientôt prêts ! Le robot peut envoyer des balles de manière très élégante grace à notre système de crémaillère et au lanceur fixé sur le dessus par un élastique.

Le système permet également de déposer les balles dans les réservoirs grace à un degré de liberté supplémentaire.

Nous avons ensuite testé notre beau tableau domotique ! Malheureusement il n’a pas survécu au voyage et subit quelques problèmes d’affichage sur l’écran… Une nouvelle nappe est en train d’être soudée afin de corriger le problème. On écrit également le code côté IA qui permettra au robot d’envoyer son score et le temps chrono restant via Bluetooth.

On travaille sur l’asserv pour la configurer pour le robot de cette année. On espère avoir des mouvements moins aléatoires dans les jours qui suivent !

Enfin, notre « abeille » est prête à éclater les ballons de toutes ses forces !

 

Avancement pré coupe premier week end

 

Notre princesse a enfin un joli minois à vous montrer !

Au programme théorique:

Le robot ramasse l’eau depuis les châteaux d’eau à l’aide de ses deux tubes (1 château d’eau à la fois. Ces tubes ont alors un axe de translation et deux de rotation. Ce qui permet de manipuler les balles à volonté et de les diriger vers le lanceur.

La rampe rose sera enlevée pour des raisons de place et parce que de toute façon, elle ne sert plus avec la deuxième rotation.

On poussera avec son corps généreux les cubes de construction : C’est une terrasseuse, pas une maçonne !

Les bras de cotés lancent l’abeille

Notre panneau domotique est In Progress …

 

Premiers tests systèmes

Une partie de l’asso s’est réunit pour le week end de Pâques (trois jours de boulots intenses… Bon ok, parsemés de pauses apéro).

Le premier système semble fonctionner pas mal, pour la première fois d’EsialRobotik, on fait du tir de baballes !

Vidéo des tirs :

Bientôt une modélisation du robot et nos essais avec notre nouvelle base roulante.

Les affaires reprennent

En route pour une nouvelle année de robotique, nous reprenons nos activités pour participer à l’édition 2018 de la Coupe de France de Robotique. L’inscription est déjà lancé, le nouveau vinyle pour notre table est commandé et les réflexions sur les systèmes mécaniques ont débuté.